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載貨車輛車架強度分析和應(yīng)力測試試驗

2022-6-10 閱讀(5836)

某廠家生產(chǎn)的載貨車輛行駛中,車架局部發(fā)生開裂現(xiàn)象。為了修改優(yōu)化車架,對車架局部開裂處分別進行了修改前后的強度對比分析和應(yīng)力測試試驗。分析研究修改前后車架應(yīng)力分布情況,驗證優(yōu)化方案的可行性。

車架開裂位置及結(jié)構(gòu)

車架開裂位置

某型號載貨試驗車輛在試驗場進行8000km可靠性試驗,當車輛在強化路面上行駛至3895Km時,發(fā)現(xiàn)該載貨試驗車前減震器支架與車架固定螺栓孔處開裂,車架開裂處為車輛前減震器支架與車架固定螺栓孔處。建議將原來的單層鋼板改為局部增加加固板。試驗車輛整車總質(zhì)量為4.5噸,強化路面路況較差,強化系數(shù)為15。

車架開裂處結(jié)構(gòu)

減震器支架是一個鑄件結(jié)構(gòu),其與縱梁連接部分尺寸為90mm*90mm。此處縱梁為5mm的單層鋼板。減震器支架與縱梁是通過4個M10的螺栓聯(lián)結(jié)的,聯(lián)結(jié)孔距分別為腹面60mm、車架上翼面60mm。

修改前后強度分析

修改前后車架強度分析

基于鑄件剛度過大而縱梁局部剛度相對較小現(xiàn)狀,可增強縱梁局部剛度,減少了由于剛度差異較大引起的應(yīng)力集中,改動相對較為容易。通過可行性分析,決定增加縱梁加固板的方式提高車架此處強度。

在開裂車架的減震器支架連接處,于車架內(nèi)側(cè)增加厚度為4mm的加強板,由此導(dǎo)致整個車架的應(yīng)力分布發(fā)生變化,建立有限元模型與開裂車架進行對比分析。

從對比分析結(jié)果可知,局部加固板與原車架*大應(yīng)力均為244MPa左右,應(yīng)力分布一致,即改進后的車架對車架整體應(yīng)力分布基本沒有影響。

然而,采用局部加固板車架處于前減震器支架處的車架應(yīng)力有所降低,有必要對局部加強處的應(yīng)力分布和數(shù)值進行分析。

修改前后開裂處車架強度局部分析

從減震器支架處的局部分析圖可看出,開裂車架的*大應(yīng)力為180.5MPa,出現(xiàn)在縱梁與減震器連接處。同時,從應(yīng)力云圖可以看出,開裂處應(yīng)力集中非常明顯,這與開裂位置基本一致;采用局部加固板的車架應(yīng)力減小為137MPa,下降了24%。

應(yīng)力應(yīng)變測試方案

有限元分析顯示,在前減震器支架處增加局部加固板理論上可以取得顯著效果。考慮到CAE是一種近似數(shù)值分析方法,有必要對修改前后車架的實際應(yīng)力分布及數(shù)值大小進行道路應(yīng)力應(yīng)變測試,尤其是前減震器支架處車架應(yīng)力情況。

應(yīng)力測試設(shè)備

本測試采用32通道高速靜態(tài)應(yīng)變儀,*高采樣速度1200點/秒;箔式電阻應(yīng)變片,阻值120Ω,靈敏度系數(shù)2.0;連接導(dǎo)線為超六類屏蔽雙絞線,裸銅線徑0.51mm,單根導(dǎo)線長6m。

測試工況

通過選取車輛進行道路可靠性試驗的工況作為本次應(yīng)力測試的實驗工況,即車輛在某試驗場強化路各路面按可靠性試驗要求行駛。試驗場強化路面包括:窨井群、瀝青路、減速坎、鐵道路口、病害路、仿路沿突起、仿路沿坑洼、石塊路、卵石路、魚鱗坑路、搓衣板路、扭曲路、砂土路。

應(yīng)力測試方法

本測試在車架取20個關(guān)鍵部位貼應(yīng)變片,所有測點均采用1/4橋連接;所有部位應(yīng)變片均采用單向片。車輛通過強化路每種路面時,即實時對所有應(yīng)變片位置處車架應(yīng)變完成測試。

測試結(jié)果

通過應(yīng)變測試及胡克定律公式,可以得出車架應(yīng)變片粘貼部位的實際應(yīng)力分布情況,由于測量點較多,現(xiàn)在重點列舉前后懸架、減震器主要受力點的應(yīng)變測試結(jié)果。

試驗測試與有限元分析應(yīng)力結(jié)果

載貨車輛車架.png

根據(jù)上表測試數(shù)據(jù)結(jié)果顯示,車架增加局部加固板后,減震器支架與車架連接開裂處(通道19和20)應(yīng)力由194.89MPa下降至142.73MPa,應(yīng)力下降幅度為31%,車架可靠性明顯提高。

車架增加局部加固板后,車架重點受力部位應(yīng)力分布較為均勻,除開裂處較修改前應(yīng)力有明顯變化,其余部位均變化不大,表明增加加固板對車架整體應(yīng)力分布沒有影響。

由于模型的簡化及實際道路工況的復(fù)雜性,車架修改前后有限元分析結(jié)果與應(yīng)力測試結(jié)果存在偏差。有限元分析結(jié)果稍微小于應(yīng)力測試結(jié)果,但是整體趨勢相同。

同時為了檢驗修改效果,在后續(xù)的4000Km強化路面試驗中每天進行質(zhì)量跟蹤,該處縱梁以及加固板未出現(xiàn)新的裂紋,原有裂紋也沒有繼續(xù)擴大,說明修改措施有效。

結(jié)論

以上是車架修改前后強度分析和應(yīng)力應(yīng)變檢測試驗,結(jié)果顯示,強度分析和測試試驗的應(yīng)力數(shù)值有些偏差,但應(yīng)力分布趨勢基本一致。同時,結(jié)構(gòu)修改后的強度優(yōu)于原結(jié)構(gòu),由此證明了仿真分析加物理測試是有效的產(chǎn)品開發(fā)及優(yōu)化手段。




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